石灰窯的工業(yè)用品
立式爐身,連續(xù)加料,用來煅燒石灰石,使石灰石在高溫條件下分解成生石灰CaO和二氧化碳CO2的窯爐!石灰窯主要由窯體、上料裝置、裝置、燃燒裝置、卸灰裝置、電器、儀表控制裝置、除塵裝置等組成。
不同形式的石灰窯,它的結(jié)構(gòu)形式和煅燒形式有所區(qū)別,工藝流程基本相同,但設(shè)備價值有很大區(qū)別。當(dāng)然使用效果肯定也是有差別的。鍛燒生石灰在我國已有悠久的歷史,對石灰的品質(zhì)的要求也越來越高。
普通豎窯存在很多缺點,如窯的利用系數(shù)低,在50%以下;耗能高,每噸灰用煤量在160kg以上;由于普通窯爐絕大多數(shù)為上部開口或半開口結(jié)構(gòu),所以很難進行除塵,環(huán)境污染嚴(yán)重;加料和出灰?guī)缀跞咳斯ぶ苯硬僮?,勞動強度大,?yán)重?fù)p害了操作工的身體;質(zhì)量不穩(wěn)定,生、過燒、結(jié)瘤一般在30%以上,而且不能及時控制。
根據(jù)中國國情,引進日本河合株式會社的石灰豎窯技術(shù),遵照邊引進,邊消化吸收,邊開發(fā)的精神,我們設(shè)計成了JHZS型節(jié)能環(huán)保自動化石灰豎窯。并形成多項中國的專利技術(shù)。在國內(nèi)外已廣泛推廣,建成達產(chǎn)近百座。
近幾年來以它節(jié)能顯著、環(huán)保達標(biāo)、自動化程度高、成品質(zhì)量高、建造成本低、建成周期短等優(yōu)點深受到國營大中型、民營個體企業(yè)和東南亞許多的青睞。指標(biāo)
3:熱耗960×4.1868(KJ/Kg·t;石灰)標(biāo)煤用量130(Kg/ Kg·石灰)
9:煙氣中CO2的濃度42(%) 250m3爐每小時產(chǎn)CO2氣體 10(t)
10:煙塵排放指標(biāo)﹤50(mg/m3) 1、采用節(jié)能的煅燒方式。
(1)通過的煅燒機理節(jié)能爐體設(shè)計采用全密封煅燒機理,窯內(nèi)耐火保溫層采用高鋁磚+輕質(zhì)保溫磚+隔熱纖維+鋼質(zhì)爐殼共四層1000mm厚。外層爐殼采用鋼殼結(jié)構(gòu)。輕度好,爐內(nèi)耐火保溫層設(shè)計壽命都在5年以上。為了有效的利用能源,爐窯上部和下部采用熱交換的方式,極大限度的減少了熱量從上部和下部的散失。從窯體下部鼓入助燃風(fēng),通過和窯內(nèi)下部燒成的成品灰進行熱交換變成熱風(fēng),而成品灰則被冷卻,使排出的成品灰溫度在40℃以下。上部原料加到窯內(nèi),與上升的高溫?zé)煔膺M行熱交換,以形成原料的預(yù)熱帶,使窯上部排出的煙氣溫度在140℃以下。經(jīng)過實測,燃料熱值利用率達80%以上(一般窯爐在40-60%以下)。
(2)通過QCX,JCX型石灰石和煤炭配料設(shè)備,BLQ型設(shè)備使窯內(nèi)均勻節(jié)能。石灰石和煤炭通過QCX,JCX型配料設(shè)備使入窯原料稱量,混配均勻,并通過BLQ·4型器使石灰石與煤混勻后撒落到料面上。在煅燒帶,使煤各處發(fā)熱均勻,避免了由于不均勻以致煤多的地方溫度高產(chǎn)生而過燒和結(jié)瘤,溫度低的地方產(chǎn)生生燒。即浪費了燃料又降低了成品灰的質(zhì)量品質(zhì)。該配料和器通過國內(nèi)外多戶的應(yīng)用實測,每噸灰比其它配料方式節(jié)約煤15Kg以上。
(3)采用變頻器,設(shè)備節(jié)能運行。該爐窯中所用的動力:羅茨風(fēng)機、卷揚機、圓盤出灰機、器、混配皮帶等十多處需要調(diào)節(jié)運行的動力都采用了變頻器控制和運行。避免了大馬拉小車和無負(fù)荷空載運行的現(xiàn)象,節(jié)約電能平均在40%以上。
(4)除塵設(shè)計科學(xué),保證了除塵節(jié)能。崗位除塵有六處,都設(shè)計了微機控制的電動閥門。在崗位除塵中各處需要的引風(fēng)量在50000m3/h左右,需要動力80KW,在設(shè)計中將各閥門開閉進入程序控制,根據(jù)設(shè)備運行順序分時控制,節(jié)約電能70%。這樣就大大減小了除塵引風(fēng)機配置的動力。
2、除塵系統(tǒng),煙氣與粉塵搭配巧妙,煙氣達標(biāo)排放。
將煙氣煙塵和崗位粉塵混合進入布袋除塵系統(tǒng)。解決了單煙氣除塵溫度高損壞布袋,煙氣中含有一定量的焦油,往往容易堵塞濾袋孔隙的問題。
煙氣在除塵前,混入CaO粉塵即可把黏稠的焦油變成容易濾除的顆粒微塵,又可降低了煙氣溫度,省去經(jīng)常打開引風(fēng)閥降溫而浪費風(fēng)力。對于含SO2量高的煙塵,由于在除塵前,煙氣與粉塵混合,粉塵中的CaO遇煙氣中的水分發(fā)生潮解,與SO2反應(yīng)生成CaSO4微塵,該窯在運行中,原料斗—電子秤稱量-排灰-成品倉上篩分-裝車等過程中,產(chǎn)生粉塵每處都設(shè)計了引風(fēng)罩,在負(fù)壓的作用下,混合后進入除塵器,通過除塵達標(biāo)排放。設(shè)
計排放量<50mg/m3,經(jīng)過實測在30-40mg/m3之間,經(jīng)過除塵后,排放量極少。
該窯由混配部分、上料系統(tǒng)、部分、窯體部分、排礦部分、成品倉、、除塵系統(tǒng)等組成。單座窯占地面積不到2畝(30×40m2)、結(jié)構(gòu)緊湊合理。
4、工藝流程科學(xué)、能有效的利用余熱。
把合格的原料和燃料按比例,用精度為3‰的電子稱準(zhǔn)確稱量后,通過中間斗和皮帶機進行均勻混合,由1.5m3的單斗卷揚機沿著斜橋把混合料運爐頂受料斗,通過電磁振動給料機均勻定量給料,由爐頂旋轉(zhuǎn)器完成爐內(nèi)。物料靠自重克服煤氣氣流的浮力而緩慢向下運動,相繼通過預(yù)熱帶、煅燒帶、冷卻帶。
爐料在下降過程中,與熾熱的煤氣進行著復(fù)雜的熱交換,并伴隨著石灰石的分解和生石灰的晶粒的發(fā)育成長過程,當(dāng)全過程完成時,也被助燃空氣冷卻降溫40—60℃。然后由圓盤出灰機和兩段密封閥在不泄漏助燃風(fēng)的情況下,將石灰卸爐外皮帶機上。經(jīng)提升機、篩分,將≤5mm和>5mm的石灰分別卸入不同的料倉。
助燃空氣由羅茨風(fēng)機從爐體下部吹入爐內(nèi),克服料粒阻力從下部上升爐頂,在除塵引風(fēng)機的吸引下,煙氣通過管道輸送到除塵器進行除塵。由于引風(fēng)機的作用,使窯內(nèi)料面上方形成微負(fù)壓區(qū)(-10Pa左右)。這個微負(fù)壓保證了爐內(nèi)氣流順暢,非常有利于煅燒帶石灰石進行分解,引風(fēng)機將全部煙氣引進除塵器凈化,而后從煙囪達標(biāo)排放到大氣中。
5、該窯樹立了以原料為基礎(chǔ)的科學(xué)指導(dǎo)思想
石灰石:化學(xué)成分:CaO含量≥53.5% R2O3≤2%
上限≯90mm,下限≮30mm,超上下限各不大于5%
焦碳(無煙煤):灰分≤14%固定碳≥85%
上限≯50mm,下限≮15mm,超上下限各不大于5%
合格的原燃料對燒成石灰的質(zhì)量品質(zhì)關(guān)重要,如果石灰石粒度大小不均,差別太大或雜質(zhì)過多,在爐內(nèi)就會使?fàn)t料偏析,致使氣流紊亂,煅燒帶不穩(wěn)定,生過燒嚴(yán)重,以致造成嚴(yán)重的爐瘤發(fā)生;
如果煤粒度不合格,粒度太小就會在煅燒帶CaCO3分解時熱量不足,容易造成夾生。如粒度太大,到冷卻帶時還在燃燒,致使排礦溫度過高,即浪費燃料,又使得排礦困難。沒有合格且穩(wěn)定的原、燃料,就無法合格的產(chǎn)品。所以有了合格的燃料為基礎(chǔ),再加上的工藝,就保證了產(chǎn)品的高品質(zhì)。
6、原、燃料稱量與混配設(shè)計新穎,調(diào)整方便。
混配系統(tǒng)的稱量裝置采用具有全自動控制能力的自動稱量裝置。精度<3‰。在稱量時,由變頻控制的振動給料機分二次給料,先以較快的速度供料90%,再以較慢的速度供料100%,石灰石誤差在2Kg以內(nèi),焦炭(煤)誤差在0.21Kg內(nèi),并且,上次的稱量誤差,下次能夠自動補償。在混合物料過程中的傳動裝置亦采用變頻調(diào)速控制。先把石灰石、焦炭(煤)放在其中間料斗內(nèi),然后在規(guī)定的時間內(nèi)通過寬度為800mm的皮帶混勻(石灰石在下,焦碳(煤)在上)通過流槽,進入上料斗。二者必須保證在同一時間內(nèi)完成(即做到頭頭相重,尾尾相重)。二者流量大小具有調(diào)節(jié)手段,整個稱量、混勻過程都由可編程控制器(PLC)自動控制,且現(xiàn)場有監(jiān)視裝置進行監(jiān)視??刂葡到y(tǒng)采用全自動和半自動冗余方式控制,可與計算機相連進行動態(tài)面顯示、報警、打印等功能。
7、設(shè)備結(jié)構(gòu)奇特,窯內(nèi)布量混勻到。
爐頂振動給料機均勻地將爐頂貯料斗中爐料送一邊、一邊旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)式器中。每次布完料,旋轉(zhuǎn)溜槽所停位置均比開始運轉(zhuǎn)時所在位置前移80度。這樣保證了始終位相錯的均勻。后的料面形狀平面型或馬鞍型由調(diào)整后的板決定。也可在一個方位進行定點。
8、不停風(fēng)的均勻排灰,保持良好爐況。
該窯排灰采用圓盤出灰機和兩段密封閥組成的排灰機構(gòu)。圓盤出灰機能保證將燒成的灰塊在不擠壓破碎的情況下,完整的排出,并落到兩段密封閥中。兩段密封閥的兩個擋板交替工作,既能使灰塊均勻排出又能保證助燃風(fēng)不泄漏而連續(xù)鼓風(fēng)。這樣即保證了爐內(nèi)氣流分布穩(wěn)定,又保證了煅燒帶的溫度連續(xù)。使得燒成的石灰有了高品質(zhì)和高產(chǎn)量。
9、爐況調(diào)控手段,調(diào)偏僅用3-4小時。
窯體上部設(shè)有廢氣循環(huán)的裝置。當(dāng)上部出現(xiàn)爐況偏燒時,操作上部八個閥門的開閉,鼓入不含氧氣的煙囪中排出的廢氣即可調(diào)整上部偏燒的爐況。
窯體下部設(shè)有二次助燃風(fēng)裝置,當(dāng)下部出現(xiàn)爐況偏燒時,操作下部八個閥門的開閉,鼓入從羅茨風(fēng)機送來的助燃風(fēng),即可調(diào)整下部偏燒的爐況。出現(xiàn)偏燒嚴(yán)重的爐況,一般僅用3小時,即可調(diào)整過來。
10、自動化的水平高,單人操作正常。
從原料斗上料—電子稱稱重—混配料—爐頂上料——排灰—成品進料倉全部實現(xiàn)自動化,需要調(diào)整爐況參數(shù)時,只在工控室中微機上操作即可
石灰窯尾氣除塵
1、我廠的石灰燒制中,主引風(fēng)機對廢氣的負(fù)壓輸送,細(xì)小石灰粉塵及原料中部分雜質(zhì)及煤氣燃燒產(chǎn)物廢氣(含化合水),一同進入布袋除塵,布袋內(nèi)壁會被沾上雜質(zhì),定期對布袋進行更換,廢氣內(nèi)含水量還是較大的。石灰窯運作中,若因控火、配風(fēng)不合理及窯內(nèi)虧料、拉料不及時等等,很容易造成窯頂廢氣溫度過高、窯頂溫度過高,燒窯頂料位儀,同時廢氣溫度過高進入布袋除塵器內(nèi),很容易使布袋燒損。中因加強窯體操作的監(jiān)控,廢氣溫度不要超240攝氏度,我們一般不讓超220攝氏度。如果現(xiàn)場異常廢氣溫度上升不降,直接將布袋除塵器甩開,窯頂溫度350攝氏度以上就著手對窯頂安裝的料位儀進行拆除,同時繼續(xù)異常應(yīng)急操作。
2、于您說的關(guān)于其他的除塵方式,本人所見的石灰窯裝置配套的都是布袋除塵系統(tǒng),在這無法和您交流了。以上僅供參考。